Tái làm việc thường xuyên trong các bài kiểm tra Seal? Nguyên nhân gốc rễ nằm ở hệ thống kiểm tra! WAFU Brothers hướng dẫn bạn cách giải quyết một cách có hệ thống

14 tháng 7 năm 2025 WaFubrother Thiết bị kiểm tra độ kín khí, Thiết bị áp suất trực tiếp, Thiết bị áp suất chênh lệch, Thiết bị kiểm tra lưu lượng

Trong ngành sản xuất, việc tái làm việc do kiểm tra sealed giống như một "bệnh mãn tính" khó trị — không chỉ xói mòn lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn làm hủy hoại danh tiếng sản phẩm trên thị trường. Theo thống kê từ một nhà sản xuất linh kiện ô tô ở Ningbo, năm 2023, tỷ lệ tái làm việc kiểm tra sealed của họ đạt 8,7%, trực tiếp làm tăng chi phí sản xuất hàng năm lên 4,2 triệu Nhân dân tệ, chiếm 35% tổng chi phí kiểm tra chất lượng của họ. Tuy nhiên, hầu hết các công ty chỉ đơn giản gán nguyên nhân của tái làm việc cho các lỗi quy trình sản phẩm, bỏ qua các vấn đề tiềm tàng bên trong hệ thống kiểm tra itself.

Với 15 năm kinh nghiệm sâu rộng trong kiểm tra sealed, WAFU Brothers đã phân tích hơn 300 trường hợp thực tế từ các công ty như Foxconn, Mindray và CATL. Kết quả cho thấy khoảng 80% trường hợp tái làm việc thường xuyên trong kiểm tra sealed xuất phát từ việc lựa chọn thiết bị không phù hợp, thiết kế quy trình không hợp lý hoặc các lỗ hổng trong việc theo dõi dữ liệu. Bài viết này sẽ phân tích các vấn đề cốt lõi trong hệ thống kiểm tra dẫn đến tái làm việc và trình bày các giải pháp có hệ thống của WAFU Brothers.

I. Không phù hợp giữa thiết bị và kịch bản: Bẫy ẩn của "lỗi giả"

1. Không thích ứng đầy đủ với môi trường: Sai phán do biến động nhiệt độ

Độ chính xác của thiết bị kiểm tra sealed truyền thống rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường. Ở một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Thâm Quyến, nhiệt độ xưởng có thể đạt 38°C vào buổi trưa mùa hè, cao hơn 13°C so với môi trường kiểm tra tiêu chuẩn 25°C. Trong điều kiện này, tỷ lệ lỗi của các máy kiểm tra áp suất trực tiếp thông thường tăng 22%, một lần gây ra 500 vỏ điện thoại thông minh bị tái làm việc sai do phát hiện "rò rỉ giả".

Thiết bị kiểm tra thông minh của WAFU Brothers, chẳng hạn như loạt DPS-9000, được trang bị hệ thống thích ứng môi trường. Với cảm biến nhiệt độ-độ ẩm SHT30 và mô-đun áp suất khí MPX5100, hệ thống thu thập 50 bộ dữ liệu môi trường mỗi giây và sử dụng các thuật toán bù đắp động để điều chỉnh các giá trị kiểm tra theo thời gian thực. Sau khi áp dụng hệ thống này, nhà máy sản xuất OEM đã giảm tỷ lệ tái làm việc liên quan đến môi trường từ 12% xuống còn 1,5%.

2. Cài đặt tham số cứng nhắc: Rủi ro kép của kiểm tra "một size fits all"

Yêu cầu sealed khác nhau rất nhiều giữa các sản phẩm. Ví dụ, các gói pin xe điện năng mới yêu cầu áp suất kiểm tra là 0,3 MPa, trong khi đồng hồ thông minh chỉ cần 0,02 MPa. Một nhà sản xuất thiết bị đeo thể dục ở Huizhou từng sử dụng các tham số giống nhau trên tất cả các sản phẩm, dẫn đến 3.000 mẫu cao cấp có vòng đệm sealed bị biến dạng (tỷ lệ tái làm việc 15%) và 2.000 mẫu nhập cấp bị kiểm tra không đầy đủ (kết quả là 127 khiếu nại từ khách hàng).

Hệ thống kiểm tra mô-đun của WAFU Brothers bao gồm một thư viện có hơn 100 tham số dành cho từng ngành cụ thể, cho phép các điều hành viên quét mã để chọn phương án kiểm tra phù hợp. Sau khi thực hiện, tỷ lệ tái làm việc liên quan đến tham số của nhà sản xuất giảm 80%, và hiệu quả kiểm tra cải thiện 40%.

3. Thiết bị lão hóa: Chi phí ẩn của thiết bị không được hiệu chỉnh

Các thành phần cốt lõi của thiết bị kiểm tra sealed mất khoảng 2% độ chính xác hàng năm. Một công ty thiết bị y tế ở Tô Châu đã sử dụng máy kiểm tra loại lưu lượng trong ba năm mà không được hiệu chỉnh. Kết quả là, các bộ truyền dịch có tốc độ rò rỉ 0,0012 mL/phút bị phân loại sai là "lỗi", gây ra 5.000 sản phẩm phải tái làm việc, dẫn đến tổn thất vượt quá 100.000 Nhân dân tệ.

Hệ thống quản lý thiết bị của WAFU Brothers tự động theo dõi sự suy giảm của các thành phần và tạo ra các lệnh công việc hiệu chỉnh trướchand. Sau khi được áp dụng, công ty đã giảm tái làm việc do các vấn đề độ chính xác xuống 90%, tiết kiệm được 680.000 Nhân dân tệ hàng năm.

II. Điểm ngắt quy trình: Chu kỳ xấu của "nguyên nhân tái làm việc không rõ"

1. Thiếu khả năng theo dõi dữ liệu: Hiệu quả thấp của việc ghi nhận thủ công

Một nhà sản xuất dây cáp ô tô ở Trương Xuân đã tái làm 3.000 dây cáp vào tháng 10 năm 2022 do lỗi sealed. Do thiếu hồ sơ dữ liệu, các phòng kiểm soát chất lượng và sản xuất đã tranh cãi trong 3 ngày trước khi phát hiện ra rằng sai lệch 0,05mm ở kích thước vòng đệm sealed là nguyên nhân gốc rễ. Trong thời gian này, các sản phẩm đã được tái làm bốn lần, gây ra tổn thất 280.000 Nhân dân tệ.

Hệ thống số của WAFU Brothers cho phép thu thập dữ liệu toàn quy trình tự động, gán cho mỗi sản phẩm một "ID kiểm tra" duy nhất. Sau khi áp dụng hệ thống này vào năm 2023, nhà máy có thể xác định nguyên nhân của các vấn đề tương tự trong 20 phút bằng cách quét mã, ngăn chặn ba vòng tái làm việc không cần thiết.

2. Tiêu chuẩn phán đoán không rõ ràng: Chi phí của kinh nghiệm chủ quan

Một nhà sản xuất thiết bị gia dụng ở Thanh Đảo báo cáo tỷ lệ tranh chấp lên đến 35% trong kiểm tra bể nước lò vi sóng năm 2022, do sự khác biệt 30% trong ngưỡng phán đoán của các vận hành viên. Điều này dẫn đến 400 sản phẩm mỗi tháng bị trì hoãn giao hàng do "kiểm tra thứ hai".

WAFU Brothers đã giới thiệu thuật toán AI để xây dựng các mô hình khách quan, tự động phân biệt giữa "rò rỉ thực" và "cảnh báo giả". Kết quả là, độ nhất quán trong phán đoán tăng từ 60% lên 98%, và tỷ lệ giao hàng đúng hạn đạt 95%.

III. Hoạt động vận hành của con người & phối hợp hệ thống: Kiểm堵住 lỗ hổng do sai lầm của con người

1. Đào tạo không đầy đủ: Tỷ lệ tái làm việc cao ở nhân viên mới

Một nhà máy dây cáp ô tô ở Thiên Tân báo cáo rằng năm 2022, nhân viên mới không thành thạo các tiêu chuẩn vệ sinh dụng cụ đã gây ra tỷ lệ tái làm việc 18% ở một số lô kết nối, trong khi tỷ lệ ở công nhân giàu kinh nghiệm chỉ là 3%.

WAFU Brothers đã thực hiện hệ thống đào tạo "lý thuyết + thực hành + mô phỏng VR", tái hiện hơn 20 tình huống sai lầm phổ biến. Sau khi được áp dụng, tỷ lệ tái làm việc của nhân viên mới giảm xuống 6,3% trong tháng đầu tiên, và thời gian đào tạo được rút ngắn 5 ngày.

2. Trách nhiệm không được xác định rõ ràng: Chi phí thời gian của việc推卸 trách nhiệm giữa các bộ phận

Một nhà máy pin năng lượng mới ở Hefei đã gặp sự cố sealed trong các gói pin vào năm 2022. Các bộ phận sản xuất và kiểm soát chất lượng đã bế tắc trong 48 giờ trước khi phát hiện ra nguyên nhân là dụng cụ mài mòn. Chỉ trong 2 giờ, downtime đã khiến họ bị tổn thất 500.000 Nhân dân tệ.

Hệ thống ma trận trách nhiệm của WAFU Brothers xác định rõ ràng trách nhiệm: Nếu dữ liệu đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn xảy ra rò rỉ, đó là trách nhiệm của bộ phận QC; nếu dữ liệu bất thường không được xử lý, đó là lỗi của bộ phận sản xuất. Sau khi được áp dụng, thời gian phản ứng tái làm việc của nhà máy giảm từ 4 giờ xuống chỉ còn 1 giờ.

3. Thiếu cơ chế khẩn cấp: Hiệu ứng domino của các lỗi không mong đợi

Một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh OEM ở Trịnh Châu đã chuyển sang kiểm tra nước do thiết bị bị lỗi vào năm 2022, dẫn đến 300 bo mạch chủ điện thoại thông minh bị short-circuit và tổn thất 210.000 Nhân dân tệ.

"Sổ tay Khẩn cấp Kiểm tra Sealed" của WAFU Brothers bao gồm các quy trình phản ứng cho bảy loại kịch bản. Sau khi áp dụng sổ tay này, các sự cố tương tự chỉ ảnh hưởng đến 200 sản phẩm, được chuyển sang thiết bị dự phòng mà không gây ra tổn thất bổ sung.

IV. Các Giải pháp Nâng cấp Hệ thống Kiểm tra của WAFU Brothers

Cấp độ Giải pháp Kích thước Doanh nghiệp Áp dụng Đoạn đoản Cốt lõi Kết quả Điển hình
Phiên Bản Cơ bản Dưới 100 nhân viên Hiệu chỉnh Thiết bị + Tiêu chuẩn hóa Tham số + Đào tạo Người vận hành Một nhà máy nhựa ở Trung Sơn giảm tỷ lệ tái làm việc từ 15% xuống 3%, tiết kiệm 250.000 Nhân dân tệ hàng năm
Phiên Bản Nâng cao 100-500 nhân viên Theo dõi Số hóa + Phân tích Nguyên nhân tái làm việc + Cơ chế Cải thiện liên tục Một công ty linh kiện ô tô ở Vũ Hán giảm tái làm việc theo lô đi 65%, tiết kiệm 4,2 triệu Nhân dân tệ hàng năm
Phiên Bản cao cấp Trên 500 nhân viên Bảo trì Dự đoán AI + Hợp tác Chuỗi cung ứng + Cảnh báo Thông minh Một công ty hàng không vũ trụ ở Thượng Hải duy trì tỷ lệ tái làm việc dưới 0,5%, đạt được thêm 12 triệu Nhân dân tệ trong các đơn đặt hàng

Kết luận: Biến Hệ thống Kiểm tra thành Động cơ Giảm chi phí

Nguyên nhân gốc rễ của tái làm việc thường xuyên trong kiểm tra sealed nằm ở các lỗ hổng hệ thống. Kinh nghiệm của WAFU Brothers cho thấy rằng thông qua cách tiếp cận ba chiều — nâng cấp thiết bị, tối ưu hóa quy trình và trao quyền cho nhân viên — các công ty có thể giảm tỷ lệ tái làm việc xuống dưới 1%.